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扬子石化乙烯联合装置实现了高产稳产

2024-05-07 01:16 阅读次数:

本文摘要:经过优化运营,9月份以来,扬子石化乙烯牵头装置构建了高产稳产,创下大修后记录,构建了跃进增效。自7月底乙烯装置大修后投产以来,扬子石化烯烃厂紧紧抓住装置设备总体性能完全恢复、隐患问题避免的好时机,精心组织好乙烯牵头装置安全性平稳高负荷高效经济运行,环绕多产乙烯、多创效益目标,着力解决生产不利因素,避免瓶颈制约,努力实现低投放、高产出、高效益,为公司跃进创效,持续提高经济效益多做到贡献。

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经过优化运营,9月份以来,扬子石化乙烯牵头装置构建了高产稳产,创下大修后记录,构建了跃进增效。自7月底乙烯装置大修后投产以来,扬子石化烯烃厂紧紧抓住装置设备总体性能完全恢复、隐患问题避免的好时机,精心组织好乙烯牵头装置安全性平稳高负荷高效经济运行,环绕多产乙烯、多创效益目标,着力解决生产不利因素,避免瓶颈制约,努力实现低投放、高产出、高效益,为公司跃进创效,持续提高经济效益多做到贡献。扬子烯烃厂具体乙烯生产优化调整方向和措施,大力协商,接入公司调度部,持续强化生产的组织和调度管控,着力优化、提高乙烯降解原料结构和品质,用好用足富乙烯气、导电石脑油、加氢裂化尾油、液化气等降解性能好、乙烯产量低和收率低的优质降解原料,保证乙烯稳产高产。

他们优化调整2套乙烯甲烷化反应器入口温度及2套乙烯精馏塔操作者;融合公司原料均衡及装置运营现状,优化乙烯裂解炉运营模式和推倒炉计划,合理调整乙烯裂解炉投料量、液相气相物料投放用料及裂解气量,保证装置加工量及物料均衡,仅次于程度增加乙烯火炬废气,保证乙烯牵头装置维持高负荷运营模式;烯烃厂创建了规范化、专业化、常态化的乙烯生产运营检查视学机制,细化措施,狠抓落实,讲求实效。烯烃厂强化乙烯生产运营管控,有效地利用生产运营监控系统,及时发现、分析乙烯牵头装置生产异常情况,较慢号召,处置。

针对因换热器外泄导致1套乙烯装置缓冷水乳化的问题,该厂及时的组织对换热器展开切割消漏,并作好缓冷水移位,使这一问题获得了较慢有效地解决问题,乙烯裂解气量维持每小时近23万标准立方米,从而确保了乙烯牵头装置高负荷平稳运营态势。针对2套乙烯装置裂解气压缩机小透平经常出现的故障,该厂一方面从设备专业角度,对小透平系统展开了机械检查;另一方面会同电仪分公司烯烃仪表车间专业人员,从仪表专业角度展开了排查,替换了小透平仪表卡件,及时避免了故障,提升了2套裂解气压缩机安全性平稳运营系数。针对乙烯降解原料中硫含量较低,对生产带给的有利,该厂研究实施改良措施,岗位操作者人员强化运营监控,依法未尽,一旦找到硫含量较低,及时作好注硫工作,仅次于程度增大不利因素,不仅有效地提升了乙烯生产负荷,而且减少了丙烯损失。

与此同时,烯烃厂强化乙烯生产运营监控,持续作好乙烯现场LDAR(即外泄检测与修缮)漏点检测,对外泄部位及外泄情况展开统计分析,及时作好消漏、复测工作;抓好现场机、电、仪、管、习五位一体巡回检查、岗位交接班及设备维护保养制度的实施,为乙烯牵头装置安全性平稳运营,乙烯稳产高产获取了贯彻可信的安全性确保。


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